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  • 【火电】烟气脱白技术

    2018-10-14 108

    1、烟气脱白背景目前国内火电厂已基本完成超低排放改造。虽然烟气排放标准满足超低排放NOx、SO2和烟尘排放标准,但脱硫塔出口湿饱和烟气直接通过烟囱排放,在烟囱出口形成了白色烟羽,在冬季和环境湿度较大的地区,白色烟羽尾迹较长,伴随光照时,白色烟羽呈现出黑灰色,造成了严重的视觉污染并形成可凝结颗粒物污染(俗称“石膏雨”)。最新的研究结果表明,石膏雨的主要成分实际上是湿法脱硫将烟气中有大量的CO2转化生成的碳酸氢钙,其溶解度16~18克升,加上溶解度可以达到33克升亚硫酸氢钙。这两种可溶盐排入大气失去水分后生成的白色粉末(二次颗粒物)。这些颗粒物不但细小,而且非常疏松,比表面积很大,靠自重很难自然沉降,其粒径绝大部分小于2.5μm,也就是我们说的PM2.5,会在大气中长期漂浮并富集,极其容易导致雾霾的形成。烟气脱白就是要控制这些溶解物雾滴逃逸进入大气,由于早期的净烟气升温技术可提高污染物的扩散范围(也可以解决烟囱白烟问题),但此类技术并不能减少污染物的排放,因此本轮烟气脱白改造特别强调烟囱入口湿度要求,以示区别,同时也是为了便于执法。——白烟的产生根本原因是烟气与冷空气混合,在冷却过程中一旦穿越了饱和湿度线,则有白烟产生;——对烟气做除湿处理,降低烟气中的H2O含量,或者提升烟气温度,减小烟气的相对湿度,使烟气远离饱和态,就可以消灭白烟。因此——对烟气进行除湿和加热处理是白烟治理的关键!2、主要技术措施1、浆液冷凝(浆液冷凝+再热)——通过在脱硫塔顶层浆液泵入口或出口串联浆液换热器,对脱硫出口饱和湿烟气进行降温。2、烟气冷凝(烟气冷凝+再热)——系统构成是将冷凝换热器移到脱硫后的净烟气烟道中,新增除雾器,收水系统。3、直接加热——MGGH技术4、直接加热——管式GGH技术3、范围及实施工期施工范围:先冷凝再加热,系统复杂,投资较大;采用GGH(管式GGH、MGGH),系统简单,工程应用多。实施周期:设备订货期与现场改造工期根据具体方案确定。4、经济效益脱白烟,除雾霾。5、工程改造业绩序号项目名称技术方案机组容量及主要参数实施时间1安徽马鞍山电厂3#机组MGGH330MW2015年12月2安徽马鞍山电厂4#机组MGGH3300MW2016年5月3广东云浮电厂MGGH135MW2018年1月

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  • 【风电】涉网性能改善整体解决方案

    2018-09-27 105

    1、改造目的为满足风电产业进步与技术标准升级的客观需要,可进行涉网性能整体改造。2、电网规定(各地各有规定)              整机耐压要求                           功率控制要求3、改造措施载荷和结构强度校核敏感器件防护或更换主控制系统逻辑升级变流器控制策略更新调频系统软硬件加装风电场通讯接口调整4、测试效果5、工程实施业绩风场机型改造台数华能某风场FD77B-1.5MWFD82B-1.5MW118华能某风场FD77B-1.5MW66中广核吉林某风电场FD77B-1.5MW160蒙东协和某风电场FD82B-1.5MW33蒙东协合某风场FD82B-1.5MW99蒙东协合某风场FD82B-1.5MW33华电某风电场FD82B-1.5MW66国华某风场FD82B-1.5MW167国华某风场FD77B-1.5MWFD82B-1.5MW132国华某风场FD100F-2.5MW19深能源某风电场FD77B-1.5MW100中航某风电场FD93B-2MW15国电某风场FD93B-2MW24恩德机组改造NORDEXS77/1500300华润某风电场FD77B-1.5MW100华能某风电场FD77B-1.5MW133华能某风电场FD93B-2MW50中节能某风电场FD89B-1.5MWFD108C-2MW117中广核某风电场FD77A-1.5MW67中广核某风电场FD77A-1.5MW133三峡云南某风场FD82A-1.5MW99华能某风场FD116-2.0MW25

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  • 【火电】汽轮机低压切缸供热

    2018-09-27 169

       1、低压缸切缸技术切除低压缸运行供热技术可以最大程度增加中排供热量,主要有两种实现方案:一种是低压连通管增加供热蝶阀抽汽,低压缸只通过冷却旁路通入少量冷却蒸汽,一种是通过SSS离合器脱开低压转子。改造普遍采用第一种方案,新设机组推荐采用第二种方案。2、主要优化措施针对供热机组,在汽机方面目前较为流行的方案是切除低压缸供热。由于低压缸进汽量很少,小于末两级叶片的最小冷却流量,故末两级叶片运行时处于鼓风状态,其工作温度上升剧烈,同时,低压喷水一直开启,由于蒸汽卷吸作用会造成末级叶片出汽边水蚀。另外,在小流量下叶片还可能出现颤振等问题。设置冷却蒸汽旁路及低压末两级保护温度限值;采用优化的末级、次末级叶片,使其在高温下也能满足强度要求,同时具备良好的抗水蚀性能。减薄静叶出汽边厚度,以减小尾迹损失和动叶激振力,使级效率大幅度提高;精确分析小流量下叶片可能出现的颤振点,在运行时注意避开。同时对安全连续运行的低压排汽质量流量进行限制,优化各级速比,提高调节级效率;对中压末几级隔板和叶片加强,保证中排抽汽供热工况中压末几级强度;设置叶片健康专家系统,实时监测并评估叶片寿命状态;3、范围及实施工期施工范围:大量的分析计算以及叶片健康专家系统的安装。实施周期:设备订货期与现场改造工期根据具体方案确定。4、经济效益能够机组的供热量提高至其能承受的最大限度;5、工程改造业绩序号项目名称机组容量及主要参数实施时间1华能上安电厂300MW正在实施2国电投开封电厂600MW正在实施3国电投新乡电厂300MW正在实施

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  • 【风电】叶片改造增功提效整体方案

    2018-09-27 70

    1、改造背景通过更换更长叶片(70换77、77换82)或叶尖加长方式来增加同等风速下的发电量。                               叶尖加长                             更换长叶片2、适用机型FD70/FD773、改造安全保障A)风资源分析B)部件载荷分析C)结构强度校核4、东方风电的优势A)拥有多项叶片增功业绩B)拥有机组各部套载荷及结构强度数据C)主控控制算法优势D)联合第三方评估,出具权威认证报告更换长叶片叶尖加长适用条件适用于叶片本身已有损伤的机组适用于叶片检查后确认原叶片无损伤机组增发电量比例约9%约5%投资回收期约2年约4年5、多方面改造性能评估A)年平均发电量AEPB)实际发电量对比C)机组振动分析D)故障率、可利用率分析6、工程改造业绩序号  风场机型台数类型1山西左云**风电场FD7010更换长叶片(FD77)2内蒙古武川**风电场FD771更换长叶片(FD82)FD771叶根加长3江苏启东**风电场FD771更换长叶片(FD82)4内蒙古宝力格**风电场FD771更换长叶片(FD82)5甘肃大梁**风电场FD771更换长叶片(FD82)6江苏东营**风电场FD778更换长叶片(FD82)7内蒙古辉腾梁** 场风电FD701更换长叶片(FD77)8江苏东凌**风电场FD772叶尖加长(1.6米)9内蒙古赤峰达里**风电场FD707更换长叶片(FD77)10内蒙古朱日和**风电场FD772更换长叶片(FD82)

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  • 【风电】变桨系统可拓展性优化

    2018-09-27 87

    1、改造背景变桨控制器L+B单独一个I/O通道故障后需要换整个控制器,维护成本高,可拓展性较低。2、改造目标3、解决方案使用PLC替换原系统的L+B4、方案特点降低变桨故障20%降低现场维护成本可拓展变桨PLC心跳型号检测功能可拓展电池柜温度检测可拓展CAN通讯可拓展故障回放功能5、工程改造业绩方案应用于我司最新FD116机型方案已应用于我司1.5MW风场的改造项目,现场运行效果良好,变桨故障率降低20%,技改工作得到业主充分认可。风场名称改造数量改造时间完成情况响水100台2018年正在改造大唐辉腾梁2台2016年已完成大唐左云风场33台2018年即将改造

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